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卧式燃煤热水锅炉改进方法:这种燃料设备在运行过程中经常出现的问题有:炉膛温度过低,炉渣含碳量高;煤斗容易着火和炉墙冒烟;炉排偏火等。
炉膛温度低的原因及改进措施;
1,炉膛温度低的原因首先因为烧劣质煤,炉拱不适应。可以采用以前提到的方法予以改进。
2,有的卧式燃煤热水锅炉排渣是人工进行的,排渣口大量漏风,从而使炉膛温度明显下降。有人做过测试,当打开渣口清渣时,炉膛温度会下降200多度。因此必须采用机械除渣,防止大量冷风从排渣口进入炉膛。
3.加煤的厚薄不合适。有的单位锅炉加煤,煤层厚度仅为70-80毫米。致使炉排燃尽端由于灰渣层薄,大量的空气进入炉膛,降低了炉膛温度。因此煤层厚度不能偏薄,一般均在140毫米左右。
二,煤斗着火及炉墙冒烟的改进措施:可以采用向炉膛内吹入二次风的方法。煤闸门的下部制成空心的,通入空气,空气在煤闸门内受到炉膛预热,温度提高,从煤闸门下的小孔中喷入火床前部,与后拱处来的烟气流相迎产生漩涡,使燃烧更好,并有利于火床前煤层挥发物的燃烧,煤闸门也得到了冷却保护。这种二次风也可以防止烟气从炉膛向煤斗处冒出。
煤斗处冒烟和着火还与操作有关。为此,要注意使卧式燃煤热水锅炉炉排保持合适的运作速度,防止燃料的燃烧段前移。
DZW型锅炉炉墙出及看火孔常有冒烟喷火现象产生,其原因是鼓引风机的风压,风量配合不正确所致。通常主要问题是引风机的风压和风量显得小了,制造厂应该选用大一些的风压和风量的引风机。同时,有些厂生产的鼓,引风机未经技术鉴定,产品性能达不到设计要求,致使实际的风压,风量同设计的数值不一样。这一问题的存在不仅使锅炉房条件恶化,空气污染,而且对锅炉经济,安全运行很不利。
炉排偏火原因及改进措施:倾斜式往复炉排和水平链条炉排常常出现燃烧层的偏火毛病。有的炉排半侧火焰强烈,另一半侧火焰很弱;有的炉排两侧火焰强烈,而中部的火焰很弱。这样不但使炉膛温度很低,而且还会使炉渣含碳量提高,浪费大量燃料。造成根本没有布风装置;有的是炉排两侧与侧集箱之间安装间隙太大,大量空气从此处进入。因此要求锅炉厂在产品出厂前必须做炉排的试运行,安装单位在安装完毕也要做试运行,调整好风室内的布风装置,使得各个风室的风量均匀,就可以避免偏火的出现。
卧式燃煤热水锅炉水平式往复炉排运行中容易出现的问题,原因和解决措施:水平往复炉排在广泛应用中,由于设计,制造安装和使用管理中存在一些问题,上海锅炉研究所对此进行了分析。现将他们现场情况分析原因和解决措施汇总表:明天将会将此表发布。
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